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平衡块改善后的加工工艺安排及问题分析

日期:2014-09-18 13:55 点击:
为   好地平衡块中两通孔的垂直度,在+125 mm八角刀盘粗铣平面205 mm时单边留余量0.2mm。

平衡块后的加工工艺安排
  1)对平衡块进行热处理,以内应力。
  2)为   好地平衡块中两通孔的垂直度,在+125 mm八角刀盘粗铣平面205 mm时单边留余量0.2mm。
  3)用 17 mm普通锥柄麻花钻进行预钻通孔,再将+28.9 mm普通锥柄麻花钻改用为+28 mm带中心冷却的扁钻,这样一来既充分利用了卧式加工中心的特有功能,又提高了生产的效率。带中心冷却的扁钻加工时转速为580r/rain时,进给速度达135 mm/min,比普通锥柄麻花钻的加工速度要快好几倍。
  4)扩孔至+29.8mm,倒1×45。角,铰孔至+30mm。
  5)实践发现,加工过程中垂直度难以的原因是平衡块在装夹时发生了变形,所以当钻、扩、镗、铰至尺寸后,在用+125 mm八角刀盘精光A面及205 mm孔端面时,先稍微松松码夹,使平衡块变形降到   低,以深孔与平面垂直。
  采用上述加工工艺加工的平衡块,经车间检验,通孔的尺寸达到图纸要求,同时205mm孔端面与A面的垂直度也符合图纸要求,所以实践证明这种方法是可行的。
平衡块存在问题分析
  工步1:虽然205 mm端面尺寸没有公差要求,但是对表面粗糙度和两端的平行度有要求,由书125 mlTl八角刀盘铣刀直接铣出来的表面有震纹,因此仍达不到加工要求。
  工步2:平衡块总长有255 Inm,所以每一把刀的长度都要在300 mm以上,而且加工孔的比较大,在钻通加工的过程中排屑困难,钻头常常。
  因挤铁屑而烧钻,蹦掉横刃。特别是当钻削到10omm时产生的切削力很大,排屑时严重积屑,卧式加工中心的冷却液喷不进去导致平衡块内孔发热。由于以上原因,在加工 3000mrn孔时刀杆容易产生变形,造成该孑L偏离中心。加工过程中虽然扩钻和铰刀都有倒锥作为导向,但是铰孔时仍经常出现孔壁的粗糙度值增大,或者孔径超出公差,或者在加工时致使与两端面不垂直,达不到图纸要求精度。平衡块在装夹时会产生压变形等不良因素,当完成精加工后松开码夹时会产生变形,影响加工精度。加工质量难以,不合格产品率一直 很高,严重影响了生产进度。